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用精品鍛造精神——聚隆化工8萬噸燒堿裝置電解槽改造工藝操作紀實

2018-11-15 14:11:41發布人: 聚隆化工
新聞詳情

隨著8萬噸燒堿裝置電解裝置新改造完畢的5號電解槽電流升至13.76KA,整套電解槽系統改造項目圓滿成功。此次改造,不僅僅是一項技術措施的重大突破,是一次技術的檢驗和提升。氯堿人,不斷的用自己的熱情和擔當鉆研著技術上的新課題,踏上了一個又一個新的里程,用自己的實際行動,展示著氯堿人的風貌。

“”“”“精益求精”——這幾個詞語詮釋此次電槽升級改造過程中工藝操作方面,恰當。

電解槽新膜開車,對工藝指標要求。工藝上的工作是從電解槽安裝完成后開始的。電解工對安裝后的電解槽先用純水進行清洗,清洗完畢排凈純水后,先行對電解槽用氮氣加壓,然后對電槽進行充液。如果處于停車狀態,充液是一個很簡單的過程,但是由于這次的改造是在整個氯堿廠正常生產運行過程中進行的,難度驟然加大。向陰   充入濃度為28-30wt%的堿液,向陽   充濃度為200g的鹽水,而電槽正常運行時,堿濃度控制為32wt%,鹽水的進槽濃度為300g以上,由于這八臺電解槽的鹽水和堿液罐是共用的,既要控制單槽濃度合適,又要成品堿濃度合格,所以操作難度可想而知。

充液溢流后,調整陽   鹽水為6.4方,濃度為310g,陰   濃度不變。然后通   化電流,準備送電開車。電流的提升過程是這樣的——中控人員控制好陰陽   流率,電解操作工現場為新開車的電解槽按比率加水,然后電槽送電開車,到電流升至3.3KA,中控人員在調整加酸量的同時,注意觀察電槽溫度、槽電壓、濃度的變化,嚴格控制新膜陰   液濃度在30wt%以下。

電解工現場觀測溢流狀況外,還要測量64個單元槽槽電壓,通過槽電壓的變化,觀察膜的運行狀態。正常后,五分鐘間隔,升高電流至5KA,然后中控在密切關注所有變化的同時,電解工再次測量槽電壓。然后,5-7KA升電流時間,控制在每30分鐘1KA;7-11KA,控制在每一小時升1KA;11-13KA,每兩小時升高一次電流;13KA電流運行2-7天,才能提滿至13.76KA,工藝要求嚴格。

在整個電流提升過程中,電解工在每升高1KA電流,就要對64個單元槽測一次槽電壓外,還要一直跟化驗和中控保持聯系溝通,監控陰陽   濃度,新模在好的狀態下工作……繁瑣而又嚴謹的操作過程沒能難住氯堿人,他們密切關注所有數據哪怕是微小的變化,縝密細心,用的操作了產品質量的前提下的新膜的平穩運行。

新膜開車,整個操作的復雜與嚴謹性不言而喻,電槽安裝完畢,立即開車,每個當班的人員都是嚴陣以待,恰似迎接一場戰役。

大家都明確知道,新膜在生產中的重要意義。這不但考驗大家的細心、耐心和操作技能,還歷練了大家嚴肅的工作態度和嚴謹的工作作風。由于生產的連貫性和系統性,每一個工藝點的數值變化,會牽連到其他很多的相關生產方面遞次變化(或者是這個數值的變化是由于生產過程中諸多方面引起的),這就要求操作工除了有熟練的操作技能外,還有的工作態度,不能有絲毫的懈怠與馬虎。

10月份燒堿產量再創新高,除了的統籌管理外,員工的操作也功不可沒。

精益求精在整個操作過程中,中控人員都是用高的標準嚴格要求自已。舉個簡單的例子:他們通過密度計上小數點后第三、四位數的數值變化,也就是百分之零點幾的變化,來監控并調整陰   加水量,而且加水量也是在零點零幾上微調,以達到的密度標準:新膜單槽維持在29.5±0.1wt%,總體成品堿濃度控制在32wt±0.05%。

這個數值說起來似乎很簡單,但是,其中的操作難度,只有在一線操作的中控人員,才深深體會   。每次下班,大家盡管嘴里喊著“眼睛干、脖子疼、腰疼”,但從那聲音里,能深深體會出滿滿的成就感。

是??!“功成不必在我,功成有我”!窺斑知豹,正是工藝上一線職工精益求精操作的點點滴滴的累積,才有了產品的高質和生產的!

電解槽升級改造過程時間跨度5個多月,彈指一揮間!、、精益求精,聚隆化工的氯堿人就是從點滴做起,用“精”煉,用創精神!氯堿人正在用腳踏實地的態度完成著一項又一項艱巨的工作。沒有慷慨激昂,沒有豪言壯語,但就是這平凡的點點滴滴,記錄著氯堿廠成長壯大的整個過程,書寫著聚隆化工走向輝煌的一頁又一頁……


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